【美麗中國(guó)建設(shè)先行區(qū)】把廢氣變?yōu)樯a(chǎn)原料,自主研發(fā)國(guó)產(chǎn)設(shè)備降本增效——這家工廠年處置氯化氫23萬(wàn)噸
2025-02-06 06:18:57 來(lái)源: 重慶日?qǐng)?bào)

“新年好!”2月5日,春節(jié)假期后上班第一天,長(zhǎng)壽經(jīng)開區(qū)飛華環(huán)保氯化氫回收利用項(xiàng)目車間內(nèi),長(zhǎng)壽飛華環(huán)保有限公司(以下簡(jiǎn)稱“飛華環(huán)?!保┒麻L(zhǎng)李定山前來(lái)看望慰問(wèn)一線工作人員。
“項(xiàng)目9臺(tái)電解槽全部滿負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn),30名一線員工也已全部返崗,我們實(shí)行三班兩倒開啟正常生產(chǎn)?!表?xiàng)目車間負(fù)責(zé)人侯兵說(shuō)。
長(zhǎng)壽飛華環(huán)保是重慶巴斯夫MDI(一種主要用于合成革、彈性纖維、黏合劑等產(chǎn)品生產(chǎn)的新材料)產(chǎn)業(yè)鏈配套企業(yè),每年可幫巴斯夫處理23萬(wàn)噸氯化氫廢氣。電解后的氯化氫生成氯氣,再作為原料源源不斷地輸送至巴斯夫MDI項(xiàng)目基地。
23萬(wàn)噸氯化氫尾氣如何排
現(xiàn)場(chǎng),設(shè)備轟鳴,工人們戴著手套,小心翼翼地調(diào)試閥門,核對(duì)壓力、壓強(qiáng)等運(yùn)行參數(shù)?!把b置投用后解決了巴斯夫酸性廢氣處理的難題,讓前端MDI產(chǎn)能大幅提升?!崩疃ㄉ秸f(shuō)。
早在2010年,德國(guó)化工巨頭巴斯夫看中長(zhǎng)壽豐富的天然氣資源,將年產(chǎn)40萬(wàn)噸的MDI項(xiàng)目落戶長(zhǎng)壽經(jīng)開區(qū),計(jì)劃在這里建設(shè)世界最大的MDI生產(chǎn)基地。然而裝置建成后,廢氣氯化氫的處置卻成為最棘手的難題。
氯化氫不能直接排放,傳統(tǒng)處理方法是將其溶解于水生成鹽酸,再賣給下游市場(chǎng)。但巴斯夫產(chǎn)能太大,下游市場(chǎng)根本無(wú)法消化,無(wú)奈之下他們只能降低前端產(chǎn)能。李定山告訴記者,“在很長(zhǎng)一段時(shí)間里,巴斯夫MDI生產(chǎn)裝置平均開工負(fù)荷基本維持在40%左右,造成了資源浪費(fèi)?!?/p>
經(jīng)過(guò)研討,最佳解決方案是引進(jìn)德國(guó)技術(shù),將氯化氫電解為水和氯氣,水直接排掉,氯氣則作為巴斯夫生產(chǎn)MDI的原料循環(huán)利用,既解決了廢氣處理問(wèn)題,又節(jié)省了一筆原料成本。飛華環(huán)保承擔(dān)下這一艱巨的任務(wù)。
項(xiàng)目籌建時(shí),面臨的最大問(wèn)題就是人才緊缺。期間,他們多次前往北京理工大學(xué)、哈爾濱工業(yè)大學(xué)、西南大學(xué)等高等院校,吸納招引關(guān)鍵性技術(shù)人才??僧?dāng)時(shí)飛華環(huán)保還是一家新公司,很少有年輕人才愿意加盟。正當(dāng)他們一籌莫展時(shí),長(zhǎng)壽區(qū)推出優(yōu)才計(jì)劃,這才吸引到一批優(yōu)秀人才。
隨即,他們組建起20多人的核心團(tuán)隊(duì)。2017年,一期9個(gè)電解槽陸續(xù)投用,具備將23萬(wàn)噸氯化氫廢氣轉(zhuǎn)化為18萬(wàn)噸氯氣的年處置能力。
近20道環(huán)節(jié)實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化替代
“這幾年,我們迎難而上,不斷消化引進(jìn)國(guó)外先進(jìn)技術(shù),推動(dòng)技術(shù)國(guó)產(chǎn)化改造,整套氯化氫裝置有近20道環(huán)節(jié)實(shí)現(xiàn)了國(guó)產(chǎn)化替代?!焙畋f(shuō)。
氯化氫具有極強(qiáng)的腐蝕性,設(shè)備容易磨損。一次,一臺(tái)電解槽的隔熱器出現(xiàn)問(wèn)題,需要更換。他們向德國(guó)廠商發(fā)出售后要求,得到的回復(fù)是:庫(kù)存有限,至少20周才能發(fā)貨。
進(jìn)口隔熱器附著著一層特殊的抗腐蝕材料,當(dāng)時(shí)國(guó)內(nèi)沒有替代產(chǎn)品。除了等待,他們也想不出更好的辦法?!捌陂g我們只能被迫關(guān)停一部分產(chǎn)能,損失很大?!焙畋貞浀?。
這次經(jīng)歷讓飛華環(huán)保堅(jiān)定進(jìn)行國(guó)產(chǎn)化改造,隔熱器成為了突破口。一次行業(yè)大會(huì)上,飛華環(huán)保與一家國(guó)內(nèi)材料商達(dá)成合作,進(jìn)行隔熱器聯(lián)合開發(fā)。經(jīng)過(guò)反復(fù)試驗(yàn),研發(fā)團(tuán)隊(duì)最終鎖定了碳化硅這種新型材料,并順利將其用在了裝置的隔熱器上。
國(guó)產(chǎn)化替代不僅逐步解決了技術(shù)難題,也節(jié)約了大筆生產(chǎn)成本。譬如,原裝設(shè)備中的壓縮機(jī)全部采用德國(guó)西門子技術(shù),每六年就要更換一次,花費(fèi)高達(dá)800萬(wàn)元,而現(xiàn)在他們通過(guò)自主研發(fā),已生產(chǎn)出符合標(biāo)準(zhǔn)的國(guó)產(chǎn)備用設(shè)備,成本價(jià)不到30萬(wàn)元。
每年減少排放二氧化碳3000多噸
記者在飛華環(huán)保中央控制室內(nèi)看到,一面寬大的顯示屏上,實(shí)時(shí)展現(xiàn)著各個(gè)反應(yīng)環(huán)節(jié)的運(yùn)行情況,工作人員輕點(diǎn)鼠標(biāo),就能遠(yuǎn)程控制進(jìn)料出料。
“目前,整套氯化氫廢氣裝置的處置流程全部實(shí)現(xiàn)數(shù)字化、信息化管理?!焙畋f(shuō)。
得益于飛華環(huán)保解決了氯化氫尾氣處置難題,去年,巴斯夫又上馬了MDI優(yōu)化提升項(xiàng)目,MDI年產(chǎn)能提升至53萬(wàn)噸,實(shí)現(xiàn)超負(fù)荷生產(chǎn)?!半S著巴斯夫產(chǎn)能不斷提高,對(duì)我們尾氣處置的要求也更高,這倒逼著我們?nèi)ニ妓鞴?jié)能降碳,讓整個(gè)過(guò)程變得更低碳、環(huán)保?!崩疃ㄉ秸f(shuō)。
2022年,一場(chǎng)針對(duì)生產(chǎn)線的改造開始了。電解槽是整個(gè)氯化氫處理中的核心裝置,期間,公司投資7000多萬(wàn)元,對(duì)電解槽進(jìn)行升級(jí)改裝,徹底解決了原有電解槽因使用老化而出現(xiàn)的槽電壓不穩(wěn)、陰陽(yáng)離子交互效率低等問(wèn)題。
在此過(guò)程中,公司又實(shí)施了數(shù)字化改造,借助傳感器技術(shù)實(shí)時(shí)采集生產(chǎn)數(shù)據(jù)、設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)、生產(chǎn)環(huán)境參數(shù)等信息,推動(dòng)生產(chǎn)過(guò)程智能調(diào)控節(jié)能。
現(xiàn)在每個(gè)電解槽每年能節(jié)省18萬(wàn)度電能耗,相當(dāng)于每年減少二氧化碳排放3000多噸。今年,飛華環(huán)保還將同步開展貴金屬回收利用,進(jìn)一步提高產(chǎn)業(yè)鏈的附加值。
新重慶-重慶日?qǐng)?bào)記者 左黎韻
責(zé)任編輯:陳丹丹




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